一个奋力发展的企业,一定拥有一批创意无限的职工;一个砥砺前行的地区,一定也拥有一支充满活力的“主力军”。近日,2018年度工会“我为安全生产献一计”合理化建议活动评选结果出炉,一个个专注于解决各类安全隐患、精细安全管理、提升经济和社会效益的“金点子”,有的来自于一线员工的个人创想,有的则是车间集体智慧的集成,无不展现南湖区职工的创新力和责任感,一起来领略下“十佳金点子”的风采。
1.罐区取样装置安全改造
建议人:浙江卫星石化股份有限公司宋邦富
该公司原料罐区取样过去直接从泵出口导淋阀操作,流量控制难度大,易发生喷射造成操作员被物料灼伤和环境污染。宋邦富为解决以上问题,设计了一个罐区专用取样装置,增加防护功能,且自带尾气回收与物料回收功能,使取样更加安全、方便、环保。
2.装车鹤管加装吹扫系统
建议人:浙江卫星石化股份有限公司刘海
公司OSBL管理部储罐区负责原料输入及产品输出,过去每次对槽车充装完毕后,鹤管尽头端冬季易结晶、夏季易膨胀,刘海利用装车平台处氮气,每次装车完毕后,用氮气对鹤管进行吹扫,保证鹤管平时处于“干净”状态,增加这样一个简单操作程序后,公司槽车充装更安全了。
3.OIL510全自动红外分光测油仪前处理流路阀改进
建议人:浙江谱创仪器有限公司王国伟
四氯化碳是一种剧毒且易挥发的物质,该公司过去的流路阀为常开阀夹管阀,频繁吸合可能造成管路被夹断。王国伟将流路阀由常开夹管阀改为常闭夹管阀,只有当阀上电时,才会松开打开管路。由此一来,避免了让管路收到强的作用力,提高了仪器流路的可靠性,降低了四氯化碳泄漏的风险。
4.调整数控机床的摆放位置
建议人:创正防爆电器有限公司五金车间
该车间共7台数控机床,21台机器,过去被并列摆放成“一”字形,一人操作2台机器,需要频繁走动,造成工时上的浪费,容易加速工人的疲倦。
改进后,数控机床摆放后成“T”字形,一人固定操作面前的设备,生产时只需要一个转身的距离,职工不仅轻松多了,也对产品进度一目了然。
5.液压升降机升降操作改造
建议人:嘉兴市蒂凡五金有限公司李进鹏
为确保员工人身和公司财产安全,李进鹏将原有的手动升降操控改为手动操控加红外线感应控制系统,操作更加便捷,控制系统更完善。从安全方面看,7×24检测门体红外对射电眼,能够更敏锐地捕捉行人行动轨迹,确保行人安全,底部柔性底梁也起到一定的保护作用。
6.切割机线管保护措施
建议人:浙江峰恒电器有限公司王亚敏
过去该公司设备组面对电线切割,操作时产生的高温和火花容易加速线管老化,存在较大的隐患。王亚敏在线管外加装了槽钢,并在切割机和线管之间增加铁板,两种预防措施有效解决了上述问题。
7.生产车间配电总柜、配电箱严格规范接地装置
建议人:中法控股集团有限公司高兴友
过去,该公司三分之一车间配电总柜、配电箱的安装存在不规范的问题,高兴友发现后,立即向公司领导汇报,并提出改造方案,该公司立即采购材料,给厂区的配电总柜、配电箱安装了接地装置,消除了这一安全隐患。
8.塑袋替代磷皂化
建议人:浙江威能消防器材股份有限公司洪峰
2016年以来,该公司开始从事50L钢瓶的开发,但因该产品尺寸较大,现有磷皂化尺寸不够,为了解决这一难题,洪峰建议采用塑袋冷拔的工艺,相比磷皂化,两者成本差不多,但塑袋冷拔没有污水产生。
9.冲床车间自动化改造
建议人:浙江荣泰电工器材有限公司李迎春
冲压生产是一项高危工作,冲床车间主管李迎春和模具工程师高峰共同研发冲压自动化生产,单机效率提升200%,一人操作双机,效率可以提升400%。同时,自动化生产不需要传统的手工操作,十分安全可靠。
10.圆管卧式半自动焊接机
建议人:浙江世道电器有限公司焊接车间
传统的非圆形焊迹一般采用人工操作,成本高、产能低,但引进焊接机器人性价比低。焊接车间结合车床特性,设置异形凸轮结构,配以汽动元件和PLC,最大限度地避免了人工焊接效率低下问题,单班产量却提高了100%,且产品均匀度明显优于人工。
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